(伺服马达维修)神视SUNX电动机失速维修

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常州凌科自动化科技有限公司

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详细参数
公司名称凌科自动化服务内容维修
工作时间24小时设备所在地其他
新旧程度

产品详情

(伺服马达维修)神视SUNX电动机失速维修 并在内部与参数设定电压做比较,如果低与参数下限,伺服电机就会停车并报显示故障(见图4),测点无电压,正常为2.3v说明故障点在前面,测ic403(3)脚无电压,测d1负极无直流电压,测变压器有交流输出,可以判断为4r7电阻损坏,换电阻后通电,试运行正常。图44r7电阻损坏引起低压报5丹佛斯5006伺服电机“alarm29”散热片温度过高报伺服电机液晶显示屏上出现“alarm29”报不能复位,这是我们常碰到的一个故障。出现这种故障时,我们应首先看一下面板的温度显示是否超出参数设置的上限,如果超出看是否与现实温度相符,如果不相符说明检测电路出现故障VLT2800系列丹佛斯伺服电机维修具体型号如下:VLT2803B20STR0DBF00。您可能想知道A / C伺服电机是否会变坏,但不想将其从安装座上卸下来进行测试。您可以先做几件事来检查它。

(伺服马达维修)神视SUNX电动机失速维修

(伺服马达维修)神视SUNX电动机失速维修:

1、使用万用表检查电动机主体与电动机端子之间的接地电阻。这应该是大约100 kohm或更高;
2、然后通过端子之间的连接找到绕组电阻。无论是给定还是接受,这应该约为200欧姆:较大的电动机的欧姆值可能较低,而较小的电动机的欧姆值可能约为100。
3、接下来,检查绕组端子处而不是电缆末端的电动机(以防电缆老化或腐蚀或绝缘不良)。
4、断开驱动器控制端的导线,并断开电缆与每条接地电缆之间的兆欧表(Megometer)(与正常的伏特欧姆表相比,兆欧表使用更高的电压来检查电阻)。电缆之间的电阻值应几乎相同(中等额定电动机为1-3欧姆,较小电动机为更高)。在每个导体和地面之间,兆欧表值应相对较高:100 Kohms或更高。(制造商将更精确的值;它还取决于工作环境-腐蚀性,潮湿-以及电动机外壳的类型)。
5、返回电动机并断开电缆连接(隔离电动机)。再次检查端子。这将提示您问题出在电缆还是在电动机上

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这时若伺服电机带负载运行便会出现ER08故障。若伺服电机主回路正常,出现ER08报的原因大多为电压检测电路故障。一般伺服电机的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时,CPU根据比较信号输出故障关闭信号并关闭IGBT,同时显示故障代码。故障ER02/ER05故障代码ER02/ER05表示伺服电机在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载,当伺服电机输出频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态,部分能量将通过伺服电机的逆变电路返回到直流回路,从而使伺服电机出现过压或过流保护。

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有外在因素的影响,也有自身原因。环境的温度、湿度、粉尘和振动等同属于间接因素,内在器件老化等是导致故障的直接原因。为达到降低伺服电机故障发生率的目的,必须要对伺服电机进行日常保养和定期维护。1伺服电机的日常保养与维护首先,看伺服电机运行环境是否符合,看电机运行状态是否正常,查看伺服电机的湿度、温度、尘埃和漏水等问题,检查电机的进出电流、电压是否在正常范围内等。其次,听伺服电机的运转声响是否存在异响、电机运行是否有噪音。由于纸片、木屑等杂物掉入伺服电机后,微小的颗粒会附着在散热片上,因此只有通过日常保养与维护才能伺服电机的内在运行条件。再次,手摸伺服电机、电机的振动、发热状况有无异常,伺服电机外壳温度是否正常。

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2)皮带轮拉动过紧。3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。伺服电机三相电流不平衡的原因是什么1)三相电压不平衡。2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好。3)电机绕阻匝间短路或对地相间短路。4)接线错误。伺服电机维修误差现象当伺服轴运动超过允差范围时(KNDSD100出厂标准设置PA400,超差检测范围),伺服电机就会出现“4”号超差报。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等。伺服电机维修不转现象数控系统到伺服电机除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;伺服电机有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。

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(伺服马达维修)神视SUNX电动机失速维修 (2)示波器接入工业机器人电路板时本身输人阻抗对电路有一定影响,特别测量脉冲电路时,要采用有补偿作用的1探TOU,否则观测的波形与实际不符。机器人伺服电机常见故障及解决方法常见问题:开关经常跳或者不能合闸?1.开关老化2.开关选型不对3.水泵卡死或电机内部短路4.线路老化,短路,用线过小或者缺相。解决方法:将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频输出端拆下来,以免测试时把变频输出的模块烧坏):用手转动电机看看是否有卡死;必要时更换开关。接触器噪音大?由于接触器的衔接触面不平造成,表面有沙或生锈。后果会造成缺相,导致接触器,开关变频等元器件的烧坏。oinwegbonwef

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